焦化廠焦側除塵改造工藝及改造后的使用效果
我公司致力于焦化廠的焦爐、輸煤線、篩焦樓等工序的收塵,并對焦化廠焦側、機側除塵器改造、技改有著非常豐富的經驗,技術成熟、,施工期短,期待與您的合作。
焦化廠焦側除塵器改造是對原有吸塵罩進行了擴大,并加裝了爐頭煙助引風機,管道改制成皮帶槽式,并加大了原有系統的除塵風機和布袋除塵器的過濾面積。
焦化廠焦側除塵改造工藝要求:
1、在爐門上方加裝煙氣導流板,導流板延伸到爐柱外側200mm,將煙氣導到車載吸塵罩內。
2、對兩臺裝煤進行改造,在煤箱前部,與爐柱間的位置加設移動伸縮的活動密封罩,密封罩由液壓油缸驅動。密封罩為L形,煤箱兩邊各設一個,前端貼近爐柱,左右側與煤餅貼近,形成密封罩,減少野風的進入,使從碳化室逸出的煙氣從密封罩內上升進入設在密封罩上部的吸塵管道內。
3、對兩臺推焦車進行改造,在推焦桿及摘門機構上部設置半密封吸塵罩。吸塵罩為二次捕集形式,在爐門外側正對炭化室設矩形吸風管道,吸風口正對炭化室。從炭化室逸出的70%的煙氣由此吸塵口捕集。在吸塵管道上方設大蓋板,蓋板左右兩側設擋風板,蓋板后側(操作室前部)延蓋板長度設吸塵管道,吸塵管道上延蓋板長設長縫形吸塵口,捕集前端未收集的約30%的煙氣。
4、在滑線內側設皮帶槽密封管道,管道上設四臺皮帶導通小車,裝煤車與推焦車各配一臺,車載吸塵罩的吸塵管道與皮帶導通小車連接,實現煙氣的導通。
5、除塵站設置工藝管道、粘附性煙氣吸附裝置、除塵器、平衡閥、預噴涂裝置、卸輸灰裝置、引風機組、煙囪、電氣控制等,風機采用變頻控制。
焦化廠除塵器改造后的使用效果
(1)采用地面除塵站系統除塵,降低了煉焦爐生產區域的粉塵濃度,凈化了工人生產操作環境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業和環保排放標準。
(2)系統經過工藝改進后,提高了系統穩定性和性,沒有發生任何事故。
(3)由于操作控制簡單,延長了系統設備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統使用18個月沒有geng換過布袋,實現了經濟運行的目標。
(4)該系統變頻技術的成功應用,既節省了用電費用,又了系統干管吸力的穩定,對整個除塵系統穩定運行起到了關鍵作用。