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造紙廠備料車間除塵系統改造有效解決卸灰困難問題
01-15
2019
造紙廠備料車間除塵系統改造解決卸灰困難問題
遼寧造紙廠以蘆葦為原料,備料工段切葦粉塵污染現狀問題,收集送葦風機后段產生的飛塵(飛塵主要成分為塵土、細小葦屑、葦毛、葦節、葦膜等),收集的備料粉塵送葦花爐燃燒。
該造紙廠備料車間在一期粉塵治理中安裝兩套除塵設備,煙氣排放能夠達標,經過幾個月的運行后,發現幾項使用缺陷:
1、主要除塵器的灰斗卸灰困難,葦毛、葦膜較多,造成卸灰堵塞現象。
2、脈沖閥檢修平臺空間較小,檢修不便。
3、檢查門密封效果差。
4、脈沖閥膜片在冬季出現凍結現象。
根據該公司對一期除塵設備提出的缺陷和建議,我公司技術人員進行實地考察,做出以下優化方案:
1、我公司對除塵設備的進、出風采用雙離線清灰方式(即在除塵設備的每一個氣箱進出風處都設計氣動閥門控制),實現了無負壓狀態下清灰和24小時連續運轉,不停機的情況下進行檢修,同時也有利于每一個箱室粉塵、葦毛、葦膜的均勻分配問題 。
2、卸料器采用我公司專為輕物質物料設計的輕料卸料器,并對卸料器的型號進行加大。
3、根據脈沖閥檢修的方便程度對檢修平臺進行加寬。
4、門蓋膠條密封改為毛氈密封,增強了密封效果和使用年限又不受冷熱限制。
5、對設備清灰時間的設定進行了調整。
6、在原有的基礎上加大布袋間距和灰斗的容積,提高降塵效果。
7、脈沖閥設計防雨保溫罩,利用貴公司現有的蒸汽在保溫罩內鋪設蒸汽循環管道,罩內溫度相對比外界溫度高在冬季不會出現凍結現象。
方案實施:
對一期兩套除塵器的卸料器進行替換,把原來300×300型卸料器替換為400×400型輕料卸料器,并在灰斗內增加撥灰功能,在卸料時撥動捧死葦毛、葦膜等粉塵,讓灰料及時補充卸料器卸料,解決了卸灰難問題。